方快生产的完全冷凝锅炉充分利用冷凝技术,锅炉热效率可达105.5%。同时利用全预混燃烧技术,将燃料与空气通过精准调控配比,保证燃料燃烧更加充分的同时,从源头上降低氮氧化物(NOx)等有害物质的排放量,NOx低于20毫克/立方米,满足我国最新出台的最为严格的大气污染物排放标准。
方快生产的完全冷凝锅炉充分利用冷凝技术,锅炉热效率可达105.5%。同时利用全预混燃烧技术,将燃料与空气通过精准调控配比,保证燃料燃烧更加充分的同时,从源头上降低氮氧化物(NOx)等有害物质的排放量,NOx低于20毫克/立方米,满足我国最新出台的最为严格的大气污染物排放标准。
那么,1t/h烧家用燃气锅炉供暖浪费吗每小时耗气:600000kcal/h÷8600kcal÷95%=73.4Nm3/h;每小时费用则为:管道天然气:2.2元/Nm3×73.4Nm3=161.48元。
垃圾衍生燃料广泛应用于干燥工程、水泥制造、供热工程和发电工程等领域.机械炉排焚烧炉存在投资成本高、维护费用高、占地面积大、热损失大等问题;气化焚烧技术仍处于实验室或半工业化阶段,无法实现工业应用;回转窑焚烧要求垃圾热值较高,炉渣指标易超标等,工业应用较少;鉴于流化床锅炉炉膛热容大,炉内混燃剧烈,燃料适应性强等特点,有必要利用其进行垃圾衍生燃料及生物质、固废的焚烧处理工艺研究.笔者从燃烧机理、物料制备与输送等方面入手,通过理论研究、数值模拟、燃烧试验、设备调研、现场试验完成了循环流化床锅炉直接掺烧垃圾关键技术研发、工艺优化和核心部件设计,验证了该技术在大型循环流化床锅炉的应用.结果表明,焚烧处理中,保障焚烧炉温和停留时间(大于2s),提升炉内湍流度(Re>5000),可促进垃圾完全、稳定燃烧,促进二嗯英分解.提高运行过程中垃圾燃料的燃尽程度,从而减少带到尾部烟道的可燃物含量,可避免未完全燃烧的有机分子在空预器位置发生冷凝而导致积灰及二次燃烧.通过理论分析及试验,最终选择使用气力输送系统将破碎后生物质、固废送入炉内,锅炉接口布置在返料器出口位置,以满足生物质、固废燃烧时间、温度、混合、燃尽等需求.实际运行结果表明:利用300MW循环流化床锅炉可同时处理生物质200t/d、固废400t/d、污泥200t/d、RDF50t/d.烟气中二噁英的排放浓度低于0.0013ng/m3(标,11%O2),SO2排放均低于12mg/m3,NOx排放均低于50mg/m3,满足相关标准.该系统la可掺烧固体废物12万t,可节约用能量折合标准煤8.55万t,减排CO223.7万t、SO2726.8t、NOx632.7t、灰渣3.35万t,实现了短时间内消纳大量固废,破解秸秆田间直焚、污泥垃圾围城等重要问题。
为了研究循环流化床(CFB)锅炉燃用无烟煤时床温及选择性非催化还原(SNCR)脱硝对于NO和N2O排放的影响,在1MWCFB试验装置上开展了试验研究.结果表明:床温由880℃提高到970℃,NO排放质量浓度由119.5mg/m3上升到226.0mg/m3,N2O排放质量浓度由216.0mg/m3降低到102.2mg/m3;在氨氮摩尔比(NSR)为0~3.7之间,随着NSR的提高,脱硝效率从0上升到50.72%;进一步提高NSR到5.2,脱硝效率升至53.61%,增加较为缓慢;随着NSR从0提高到1.7,N2O排放质量浓度由84.3mg/m3上升至118.3mg/m3,增长较为缓慢;进一步提高NSR至2.0,N2O排放质量浓度上升至187.7mg/m3,增长速度提高;继续提高NSR至5.2,N2O排放质量浓度上升至381.4mg/m3;CFB锅炉采用以尿素为还原剂的SNCR脱硝工艺时,单纯通过加大NSR来提高脱硝效率不仅效果有限,过量喷入的还原剂会造成N2O排放量的显著提高。
冷凝锅炉是什么,具体都有哪些优势:冷凝锅炉作为新的实用性锅炉,渐渐走入大众视野并得到广泛应用,但很多用户却对其还不是很了解,冷凝锅炉的概念和使用技术。方快锅炉在冷凝锅炉的研发领域拥有多年的行业经验和实验数据,可为大家简单介绍科普。
方快生产的完全冷凝锅炉充分利用冷凝技术,锅炉热效率可达105.5%。那么,1t/h燃气锅炉每小时耗气:600000kcal/h÷8600kcal÷95%=73.4Nm3/h;每小时费用则为:管道天然气:2.2元/Nm3×73.4Nm3=161.48元。垃圾衍生燃料广泛应用于干燥工程、水泥制造、供热工程和发电工程等领域.机械炉排焚烧炉存在投资成本高、维护费用高、占地面积大、热损失大等问题;气化焚烧技术仍处于实验室或半工业化阶段,无法实现工业应用;回转窑焚烧要求垃圾热值较高,炉渣指标易超标等,工业应用较少;鉴于流化床锅炉炉膛热容大,炉内混燃剧烈,燃料适应性强等特点,有必要利用其进行垃圾衍生燃料及生物质、固废的焚烧处理工艺研究.笔者从燃烧机理、物料制备与输送等方面入手,通过理论研究、数值模拟、燃烧试验、设备调研、现场试验完成了循环流化床锅炉直接掺烧垃圾关键技术研发、工艺优化和核心部件设计,验证了该技术在大型循环流化床锅炉的应用.结果表明,焚烧处理中,保障焚烧炉温和停留时间(大于2s),提升炉内湍流度(Re>5000),可促进垃圾完全、稳定燃烧,促进二嗯英分解.提高运行过程中垃圾燃料的燃尽程度,从而减少带到尾部烟道的可燃物含量,可避免未完全燃烧的有机分子在空预器位置发生冷凝而导致积灰及二次燃烧.通过理论分析及试验,最终选择使用气力输送系统将破碎后生物质、固废送入炉内,锅炉接口布置在返料器出口位置,以满足生物质、固废燃烧时间、温度、混合、燃尽等需求.实际运行结果表明:利用300MW循环流化床锅炉可同时处理生物质200t/d、固废400t/d、污泥200t/d、RDF50t/d.烟气中二噁英的排放浓度低于0.0013ng/m3(标,11%O2),SO2排放均低于12mg/m3,NOx排放均低于50mg/m3,满足相关标准.该系统la可掺烧固体废物12万t,可节约用能量折合标准煤8.55万t,减排CO223.7万t、SO2726.8t、NOx632.7t、灰渣3.35万t,实现了短时间内消纳大量固废,破解秸秆田间直焚、污泥垃圾围城等重要问题。为了研究循环流化床(CFB)锅炉燃用无烟煤时床温及选择性非催化还原(SNCR)脱硝对于NO和N2O排放的影响,在1MWCFB试验装置上开展了试验研究.结果表明:床温由880℃提高到970℃,NO排放质量浓度由119.5mg/m3上升到226.0mg/m3,N2O排放质量浓度由216.0mg/m3降低到102.2mg/m3;在氨氮摩尔比(NSR)为0~3.7之间,随着NSR的提高,脱硝效率从0上升到50.72%;进一步提高NSR到5.2,脱硝效率升至53.61%,增加较为缓慢;随着NSR从0提高到1.7,N2O排放质量浓度由84.3mg/m3上升至118.3mg/m3,增长较为缓慢;进一步提高NSR至2.0,N2O排放质量浓度上升至187.7mg/m3,增长速度提高;继续提高NSR至5.2,N2O排放质量浓度上升至381.4mg/m3;CFB锅炉采用以尿素为还原剂的SNCR脱硝工艺时,单纯通过加大NSR来提高脱硝效率不仅效果有限,过量喷入的还原剂会造成N2O排放量的显著提高。
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