孟加拉人民共和国是世界第一大黄麻出口国,长期以来为世界各国输送大量造纸原料。也是“一带一路”战略的重要支点和中国工业制造的重要市场。方快集团作为国际性的锅炉品牌,4月10日,热情接待了来自于远方的朋友——孟加拉PolockGroup集团CEO,Mr.?Mahbubul?Alam?Biddut。
孟加拉人民共和国是世界第一大黄麻出口国,长期以来为世界各国输送大量造纸原料。也是“一带一路”战略的重要支点和中国工业制造的重要市场。方快集团作为国际性的环保半吨供暖锅炉品牌,4月10日,热情接待了来自于远方的朋友——孟加拉PolockGroup集团CEO,Mr.?Mahbubul?Alam?Biddut。
把改造环保半吨供暖锅炉项目交给专业有经验的锅炉公司,无论是从效益还是安全性能方面都有很大程度的保障。但同时用户也要注意,在锅炉改造时必须要注意的三方面事项。
准东煤田是我国目前最大的整装煤田,但准东煤在环保半吨供暖锅炉燃烧过程中易发生结焦问题,一般掺烧高岭土缓解结焦.某燃用准东煤350MW机组,锅炉燃煤掺烧高岭土后烟气携带灰尘颗粒及灰尘量增大,出现SCR脱硝系统烟道积灰严重和喷氨量明显偏大问题,同时在空气预热器形成硫酸氢氨堵塞,使机组不能长周期稳定运行.通过与国内同类型多台机组锅炉对比后发现,脱硝系统均存在易产生积灰的脱硝转向室、催化剂上方及空气预热器入口斜坡积灰状况等情况.针对存在的问题,通过建立改造前、后的模型计算分析,进行了导流板布置的优化设计、CFD流场分布、优化SCR系统导流板设计、声波与蒸汽吹灰器结合吹灰和氨注射栅格优化升级等工作,应用德图480风速仪实测风速试验,发现脱硝烟道原导流板设计不合理及施工安装偏差;原导流板水平段跨距大,支撑不足,造成导流板压塌变形,影响烟气流场分布;锅炉所烧煤质为高钠煤,为防止锅炉结焦掺烧高岭土后,增加了烟气飞灰颗粒及灰尘量,飞灰具有很大黏性,易沉积在烟道导流板及烟道壁面上.因此,提出对脱硝内部各处导流板进行优化改造,对脱硝系统烟道易产生积灰的部位增加声波吹灰器,对喷氨格栅喷嘴数量及氨空混合器升级,同时开展锅炉SCR脱硝喷氨热态优化调整试验工作.通过开展相关工作,SCR烟气系统的烟气流场相对标准偏差优化5%,相同负荷下液氨消耗量降低45%,彻底解决脱硝系统积灰和空气预热器堵塞问题,实现机组满负荷达标稳定运行.锅炉长期运行半年后停炉检查,发现前期脱硝系统烟道高达1m的积灰部位彻底解决,催化剂表面干净无杂物,解决了脱硝系统积灰问题,同时配合提高空气预热器冷端综合温度的措施,彻底解决锅炉空气预热器堵塞问题.同时,经济效益显著,每年可以分别节约液氨费用70万元,节约风机电耗费用100万元,节约检修清理积灰及检修费用80万元,节约空气预热器冲洗治理费用20万元,综合节约费用270万元/a,达到预期效果实现机组长周期安全经济稳定运行。
如环保半吨供暖锅炉负荷增加,给水温度降低时还要保证锅炉负荷不变或为了阻止气压的下降,则须增加燃料量和送风量,加强燃烧,造成炉膛出口的烟气温度和烟气量均增大,气温增加;若油、气燃料在炉膛燃烧不完全形成炭黑,进人过热器烟道将造成二次燃烧,也使过热气温大大增加。温降低的原因主要有:燃烧调整不当,炉膛火焰中心过低;过热器面积偏小或其炉墙处漏风太多;减温水流量上升或温度降低;锅筒水位偏高或气水分离器分离效率降低,使蒸气湿度增大;过热器管内结垢,吸热量减小等。
环保半吨供暖锅炉自然循环怎样形成及刚性梁有何作用?对锅炉的认识和了解,下面将会采用的学习形式,是为一问一答这一形式,即为,采用问答形式来展开和进行,这样,大家也可以有好的学习效果,并对问题有深入了解和正确认识,从而,在实际工作中遇到时也能及时解决,而不是不知所措,或是产生新的问题,影响到锅炉的正常使用,及其使用效果。1.锅炉中,其的自然循环,是怎样形成的?锅炉中的循环,是分为自然循环和强制循环这两种。而在自然循环上,其是通过下降管和受热面之间的自然压差,来实现的。具体来讲的话,是因为上升管中汽水混合物的密度,是小于下降管中水的密度的。因此,可以利用这一密度差,来让工质进行流动,而不需要额外消耗外力。所以,其形成了自然循环。
孟加拉人民共和国是世界第一大黄麻出口国,长期以来为世界各国输送大量造纸原料。把改造锅炉项目交给专业有经验的锅炉公司,无论是从效益还是安全性能方面都有很大程度的保障。准东煤田是我国目前最大的整装煤田,但准东煤在锅炉燃烧过程中易发生结焦问题,一般掺烧高岭土缓解结焦.某燃用准东煤350MW机组,锅炉燃煤掺烧高岭土后烟气携带灰尘颗粒及灰尘量增大,出现SCR脱硝系统烟道积灰严重和喷氨量明显偏大问题,同时在空气预热器形成硫酸氢氨堵塞,使机组不能长周期稳定运行.通过与国内同类型多台机组锅炉对比后发现,脱硝系统均存在易产生积灰的脱硝转向室、催化剂上方及空气预热器入口斜坡积灰状况等情况.针对存在的问题,通过建立改造前、后的模型计算分析,进行了导流板布置的优化设计、CFD流场分布、优化SCR系统导流板设计、声波与蒸汽吹灰器结合吹灰和氨注射栅格优化升级等工作,应用德图480风速仪实测风速试验,发现脱硝烟道原导流板设计不合理及施工安装偏差;原导流板水平段跨距大,支撑不足,造成导流板压塌变形,影响烟气流场分布;锅炉所烧煤质为高钠煤,为防止锅炉结焦掺烧高岭土后,增加了烟气飞灰颗粒及灰尘量,飞灰具有很大黏性,易沉积在烟道导流板及烟道壁面上.因此,提出对脱硝内部各处导流板进行优化改造,对脱硝系统烟道易产生积灰的部位增加声波吹灰器,对喷氨格栅喷嘴数量及氨空混合器升级,同时开展锅炉SCR脱硝喷氨热态优化调整试验工作.通过开展相关工作,SCR烟气系统的烟气流场相对标准偏差优化5%,相同负荷下液氨消耗量降低45%,彻底解决脱硝系统积灰和空气预热器堵塞问题,实现机组满负荷达标稳定运行.锅炉长期运行半年后停炉检查,发现前期脱硝系统烟道高达1m的积灰部位彻底解决,催化剂表面干净无杂物,解决了脱硝系统积灰问题,同时配合提高空气预热器冷端综合温度的措施,彻底解决锅炉空气预热器堵塞问题.同时,经济效益显著,每年可以分别节约液氨费用70万元,节约风机电耗费用100万元,节约检修清理积灰及检修费用80万元,节约空气预热器冲洗治理费用20万元,综合节约费用270万元/a,达到预期效果实现机组长周期安全经济稳定运行。如锅炉负荷增加,给水温度降低时还要保证锅炉负荷不变或为了阻止气压的下降,则须增加燃料量和送风量,加强燃烧,造成炉膛出口的烟气温度和烟气量均增大,气温增加;若油、气燃料在炉膛燃烧不完全形成炭黑,进人过热器烟道将造成二次燃烧,也使过热气温大大增加。
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