河南方快锅炉生产的锅炉主要是围绕着环保去设计的,所以我们的设备只能燃烧气体,例如:天然气,液化气,LNG、CNG等气体。
河南方快烧煤家庭供暖锅炉生产的锅炉主要是围绕着环保去设计的,所以我们的设备只能燃烧气体,例如:天然气,液化气,LNG、CNG等气体。
提高烧煤家庭供暖锅炉使用寿命的四个小技巧锅炉是因为体型小所以经常被用户买回家当采暖设备使用,但是任何一个设备都有自己的使用寿命,要想延长它的寿命我们可以采用以下几种技巧进行:1、控制锅炉升温速度,避免热应力过大,产生金属疲劳。2、在给设备给水除氧时要防止氧腐蚀,如果炉水水质变差,可以排去一部分炉水。3、控制水质,防止锅炉内部出现严重的结垢现象,避免受热不均匀问题的发生。4、控制铁离子,控制锅炉升温、升压的速度,以免锅炉发生爆裂。上述四种小技巧有利于提高锅炉使用寿命,除此之外我们还需要在日常生活中做好它的维护和保养工作,如果使用不当或者是操作不当,还是会带来很大的问题。
准东煤田是我国目前最大的整装煤田,但准东煤在烧煤家庭供暖锅炉燃烧过程中易发生结焦问题,一般掺烧高岭土缓解结焦.某燃用准东煤350MW机组,锅炉燃煤掺烧高岭土后烟气携带灰尘颗粒及灰尘量增大,出现SCR脱硝系统烟道积灰严重和喷氨量明显偏大问题,同时在空气预热器形成硫酸氢氨堵塞,使机组不能长周期稳定运行.通过与国内同类型多台机组锅炉对比后发现,脱硝系统均存在易产生积灰的脱硝转向室、催化剂上方及空气预热器入口斜坡积灰状况等情况.针对存在的问题,通过建立改造前、后的模型计算分析,进行了导流板布置的优化设计、CFD流场分布、优化SCR系统导流板设计、声波与蒸汽吹灰器结合吹灰和氨注射栅格优化升级等工作,应用德图480风速仪实测风速试验,发现脱硝烟道原导流板设计不合理及施工安装偏差;原导流板水平段跨距大,支撑不足,造成导流板压塌变形,影响烟气流场分布;锅炉所烧煤质为高钠煤,为防止锅炉结焦掺烧高岭土后,增加了烟气飞灰颗粒及灰尘量,飞灰具有很大黏性,易沉积在烟道导流板及烟道壁面上.因此,提出对脱硝内部各处导流板进行优化改造,对脱硝系统烟道易产生积灰的部位增加声波吹灰器,对喷氨格栅喷嘴数量及氨空混合器升级,同时开展锅炉SCR脱硝喷氨热态优化调整试验工作.通过开展相关工作,SCR烟气系统的烟气流场相对标准偏差优化5%,相同负荷下液氨消耗量降低45%,彻底解决脱硝系统积灰和空气预热器堵塞问题,实现机组满负荷达标稳定运行.锅炉长期运行半年后停炉检查,发现前期脱硝系统烟道高达1m的积灰部位彻底解决,催化剂表面干净无杂物,解决了脱硝系统积灰问题,同时配合提高空气预热器冷端综合温度的措施,彻底解决锅炉空气预热器堵塞问题.同时,经济效益显著,每年可以分别节约液氨费用70万元,节约风机电耗费用100万元,节约检修清理积灰及检修费用80万元,节约空气预热器冲洗治理费用20万元,综合节约费用270万元/a,达到预期效果实现机组长周期安全经济稳定运行。
综合来看,燃煤烧煤家庭供暖锅炉的消耗量较低,但存在着环保风险,很多新上燃煤锅炉的企业也面临着环保改造或是替换的情况,后期投入成本巨大。
烧煤家庭供暖锅炉拉撑杆为什么要打警报孔?锅炉是承压装置,锅炉的拉撑杆对管板起到拉撑作用,如果锅炉运行压力过高,则拉撑杆则有断裂的可能,拉撑杆的断裂不是一次迅速的断裂,而是先产生裂缝,拉撑杆打警报孔起到预警作用,锅炉内部有压力,拉撑杆断裂以后气压从报警孔传出,会发出尖锐的声音,提醒操作人员及时停炉检查。
河南方快锅炉生产的锅炉主要是围绕着环保去设计的,所以我们的设备只能燃烧气体,例如:天然气,液化气,LNG、CNG等气体。提高锅炉使用寿命的四个小技巧锅炉是因为体型小所以经常被用户买回家当采暖设备使用,但是任何一个设备都有自己的使用寿命,要想延长它的寿命我们可以采用以下几种技巧进行:1、控制锅炉升温速度,避免热应力过大,产生金属疲劳。准东煤田是我国目前最大的整装煤田,但准东煤在锅炉燃烧过程中易发生结焦问题,一般掺烧高岭土缓解结焦.某燃用准东煤350MW机组,锅炉燃煤掺烧高岭土后烟气携带灰尘颗粒及灰尘量增大,出现SCR脱硝系统烟道积灰严重和喷氨量明显偏大问题,同时在空气预热器形成硫酸氢氨堵塞,使机组不能长周期稳定运行.通过与国内同类型多台机组锅炉对比后发现,脱硝系统均存在易产生积灰的脱硝转向室、催化剂上方及空气预热器入口斜坡积灰状况等情况.针对存在的问题,通过建立改造前、后的模型计算分析,进行了导流板布置的优化设计、CFD流场分布、优化SCR系统导流板设计、声波与蒸汽吹灰器结合吹灰和氨注射栅格优化升级等工作,应用德图480风速仪实测风速试验,发现脱硝烟道原导流板设计不合理及施工安装偏差;原导流板水平段跨距大,支撑不足,造成导流板压塌变形,影响烟气流场分布;锅炉所烧煤质为高钠煤,为防止锅炉结焦掺烧高岭土后,增加了烟气飞灰颗粒及灰尘量,飞灰具有很大黏性,易沉积在烟道导流板及烟道壁面上.因此,提出对脱硝内部各处导流板进行优化改造,对脱硝系统烟道易产生积灰的部位增加声波吹灰器,对喷氨格栅喷嘴数量及氨空混合器升级,同时开展锅炉SCR脱硝喷氨热态优化调整试验工作.通过开展相关工作,SCR烟气系统的烟气流场相对标准偏差优化5%,相同负荷下液氨消耗量降低45%,彻底解决脱硝系统积灰和空气预热器堵塞问题,实现机组满负荷达标稳定运行.锅炉长期运行半年后停炉检查,发现前期脱硝系统烟道高达1m的积灰部位彻底解决,催化剂表面干净无杂物,解决了脱硝系统积灰问题,同时配合提高空气预热器冷端综合温度的措施,彻底解决锅炉空气预热器堵塞问题.同时,经济效益显著,每年可以分别节约液氨费用70万元,节约风机电耗费用100万元,节约检修清理积灰及检修费用80万元,节约空气预热器冲洗治理费用20万元,综合节约费用270万元/a,达到预期效果实现机组长周期安全经济稳定运行。综合来看,燃煤锅炉的消耗量较低,但存在着环保风险,很多新上燃煤锅炉的企业也面临着环保改造或是替换的情况,后期投入成本巨大。
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