目前,此系统经过不断创新与改进,已推出云服务3.0系统,可以充分利用物联网技术快速、准确的将锅炉数据进行整理和分析,并帮助客户通过数据了解锅炉使用情况,确保锅炉安全有效的运行。截止道目前,系统在线锅炉数量达到4600多台,使用方快锅炉的企事业单位向我们反馈到,有了这个系统使用锅炉更加安心、放心、省心
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余热常压酿酒蒸汽锅炉的发展趋势余热蒸汽锅炉的发展趋势近年来,随着各种能源价格的大幅度上涨,人们对锅炉的选择开始着重考虑它的运行成本,现实中,企业生产离不了蒸汽锅炉,宾馆、酒店、小区、洗浴中心的采暖或洗浴离不了热水锅炉,锅炉的燃料费用是非常大的一笔支出。为了尽量避免出现买得起锅炉,用不起锅炉的这一客观现象,精明的锅炉制造商对锅炉进行了一系列节能改造,改造主要内容就是锅炉的余热回收问题,现在用着这种余热锅炉的客户对其设备非常认可。事实上,节能是一个国家能够可持续发展的关键因素之一,如果我们还坚持传统的能源利用方式,不能使资源有效的循环利用,就会使社会的整个资源环境加剧恶化,并且造成能源的快速枯竭。据可靠资料,我国工业能源的消耗在总体成本中占有最多的份额,而能源的有效使用率仅仅只有三成左右,成本支出比欧洲发达国家高出很多,所以考虑到经济效益,节能设备的推广是势在必行的一大举措。能源的短缺是目前全世界都面临的一项严重考验,在这样一个大背景下谋求发展,开发新新能源是一个方面,更重要的是在节约能源上下足功夫。目前,国内余热节能锅炉的设计和开发已经逐渐成熟,随着社会的发展,人们会越来越发现节能设备是一个必然趋势。节能锅炉的招牌不仅仅是商家促销的一个重头砝码,更是对社会和环境的一大贡献。
为进一步提高炉内燃烧过程的脱硝效率,尤其是解决燃用挥发分低的贫煤和无烟煤时炉内NOx排放浓度高的问题,基于高温燃尽区喷氨还原NO机理,提出了多级燃尽风布置区的高温强化还原区喷氨脱硝技术——多级强化还原煤粉燃烧技术(MERC).借助50kW下行燃烧炉,开展了氨氮比(RNSR)、还原剂与烟气混合程度、还原剂载气等关键技术参数对脱硝效率的影响,同时开展了MERC和SNCR对比试验研究,并进行了MERC技术的工程应用试验.结果表明:采用双支喷枪对喷能提高还原剂与炉内烟气的混合程度,双支喷枪对喷使脱硝效率从单支喷枪的45%提高到70%;空气作为载气,氨氮比超过1.2时,NO浓度在500~700mg/Nm3,随着氨氮比增加,NOx浓度先升后降;烟气作为载气时NOx浓度大幅降低,仅为100mg/Nm3左右,因此还原剂的载气中含氧量越低,越有利于增强高温中啧氨还原NO的效果,还原剂载气需尽可能降低氧含量或采用无氧媒介.通过对比SNCR和MERC试验结果发现,氨氮比小于2时,常规SNCR的NH3耗量高于MERC;氨氮比超过2.5后,NH3同NO的反应趋于饱和,过量的NH3同SO2发生反应生成(NH4)2SO3和NH4HSO3,这是工程上出现SNCR过量喷尿素后造成空气预热器堵塞的原因.对某电厂125MW燃煤锅炉进行低氮改造,由于该电厂1、2号锅炉燃用无烟煤+贫煤+烟煤的混煤,2015年低氮燃烧系统改造后一直存在锅炉出口NOx浓度不稳定的情况,尾部脱硝装置入口最低在500mg/m3以下,最高为1200mg/m3.为确保改造达到超低NOx排放目标值,在原有燃烧优化试验+SNCR改造+SCR优化提效的设计方案的基础上增加了燃尽风前的尿素喷枪.结果表明:炉内脱硝效率高于65%,结合锅炉尾部SCR装置能实现烟囱位置NOx浓度不高于30mg/m3的超低排放,达到了预期效果。
那些节能的锅炉都是如何实现高效输出蒸汽的?燃煤锅炉严重的排污污染给环境带来的恶劣影响,得到了我国环保部门的普遍重视,现如今,更加清洁环保的能源锅炉逐渐替代了高耗能高污染的中小型燃煤锅炉。对于国家鼓励使用的锅炉设备,大家都有一个共同的关注点:低氮环保。
锅炉设备怎样排放污水(1)揭开内部排放污水的阀门;(2)慢慢的揭开外侧排放污水的阀门,进行暖管并将排放污水;(3)多次起开和关上外侧排放污水的阀门,缓缓冲洗炉胆内液体污垢,使液体污垢能够排出;(4)关闭内部排放污水的阀门,将两排放污水的阀门之间存放的水排出来;(5)关闭外侧排放污水的阀门,排放污水完成。
目前,此系统经过不断创新与改进,已推出云服务3.0系统,可以充分利用物联网技术快速、准确的将锅炉数据进行整理和分析,并帮助客户通过数据了解锅炉使用情况,确保锅炉安全有效的运行。余热蒸汽锅炉的发展趋势余热蒸汽锅炉的发展趋势近年来,随着各种能源价格的大幅度上涨,人们对锅炉的选择开始着重考虑它的运行成本,现实中,企业生产离不了蒸汽锅炉,宾馆、酒店、小区、洗浴中心的采暖或洗浴离不了热水锅炉,锅炉的燃料费用是非常大的一笔支出。为进一步提高炉内燃烧过程的脱硝效率,尤其是解决燃用挥发分低的贫煤和无烟煤时炉内NOx排放浓度高的问题,基于高温燃尽区喷氨还原NO机理,提出了多级燃尽风布置区的高温强化还原区喷氨脱硝技术——多级强化还原煤粉燃烧技术(MERC).借助50kW下行燃烧炉,开展了氨氮比(RNSR)、还原剂与烟气混合程度、还原剂载气等关键技术参数对脱硝效率的影响,同时开展了MERC和SNCR对比试验研究,并进行了MERC技术的工程应用试验.结果表明:采用双支喷枪对喷能提高还原剂与炉内烟气的混合程度,双支喷枪对喷使脱硝效率从单支喷枪的45%提高到70%;空气作为载气,氨氮比超过1.2时,NO浓度在500~700mg/Nm3,随着氨氮比增加,NOx浓度先升后降;烟气作为载气时NOx浓度大幅降低,仅为100mg/Nm3左右,因此还原剂的载气中含氧量越低,越有利于增强高温中啧氨还原NO的效果,还原剂载气需尽可能降低氧含量或采用无氧媒介.通过对比SNCR和MERC试验结果发现,氨氮比小于2时,常规SNCR的NH3耗量高于MERC;氨氮比超过2.5后,NH3同NO的反应趋于饱和,过量的NH3同SO2发生反应生成(NH4)2SO3和NH4HSO3,这是工程上出现SNCR过量喷尿素后造成空气预热器堵塞的原因.对某电厂125MW燃煤锅炉进行低氮改造,由于该电厂1、2号锅炉燃用无烟煤+贫煤+烟煤的混煤,2015年低氮燃烧系统改造后一直存在锅炉出口NOx浓度不稳定的情况,尾部脱硝装置入口最低在500mg/m3以下,最高为1200mg/m3.为确保改造达到超低NOx排放目标值,在原有燃烧优化试验+SNCR改造+SCR优化提效的设计方案的基础上增加了燃尽风前的尿素喷枪.结果表明:炉内脱硝效率高于65%,结合锅炉尾部SCR装置能实现烟囱位置NOx浓度不高于30mg/m3的超低排放,达到了预期效果。那些节能的锅炉都是如何实现高效输出蒸汽的?燃煤锅炉严重的排污污染给环境带来的恶劣影响,得到了我国环保部门的普遍重视,现如今,更加清洁环保的能源锅炉逐渐替代了高耗能高污染的中小型燃煤锅炉。
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