方快天然气锅炉在各大行业均有应用,国字头办事机关、大型商场及集中住宅区,以及如达利、伊利、中石化、APEC会议(2014年)等大型企业及国际会议,都有方快锅炉的身影。
方快天然气兰州锅炉在各大行业均有应用,国字头办事机关、大型商场及集中住宅区,以及如达利、伊利、中石化、APEC会议(2014年)等大型企业及国际会议,都有方快锅炉的身影。
不同的燃料燃烧后产生的烟气量和水蒸气量是不同的,燃料中“H”元素含量越高,烟气中水蒸气的份额越大,烟气的露点温度越高,可回收的汽化潜热越多,烟气余热回收装置安装的价值越大。同时,燃烧用空气的湿度和燃气湿度也会影响到烟气中水蒸气的含量,从而影响烟气的露点。在考虑空气和燃气湿度影响的情况下,烟气实际露点温度要比理论计算值高,烟气在未降低到理论露点温度之前已开始冷凝。另外,兰州锅炉负荷率和烟气气流截面温度分布对烟气冷凝也会产生影响,锅炉运行负荷率低,导致排烟温度和受热面壁温降低,当壁面气流温度低于露点温度时,就会产生局部烟气冷凝,出现了常见的“过热”冷凝现象(即截面中心气流温度高于露点温度的情况下所发生的局部冷凝现象)。
由于生产车间对兰州锅炉蒸汽需求原因,锅炉长期处于间断运行工况,启停频繁,且运行过程中长期低负荷运行,这样会导致锅炉未能达到最经济的运行状态,排烟温度可能会低于设计要求,导致锅炉内部的冷凝水不断地累积。
为解决某130t/h循环流化床(CFB)兰州锅炉氮氧化物(NOx)原始排放较高的问题,采取了分离器提效改造、增加烟气再循环(fluegasrecirculation,FGR)、提高二次风入射高度等低氮燃烧改造措施,并且进行了燃烧调整试验.试验结果表明,额定负荷下,氧含量维持3.3%~3.8%,NOx原始排放浓度由改造前300~350mg/Nm3降至245mg/Nm3;空预器前氧含量<3.3%或>3.8%时,脱硝氨水消耗量均呈上升趋势;氧含量<2.2%时,氨水消耗量达400kg/h,且反应器出口NOx质量浓度为110mg/Nm3;中心筒出口烟温随FGR开度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口烟温随上层二次风门的关小逐渐降低,氨水消耗量先降低后升高.结果表明,对于反应器出口NOx排放,氧含量存在一个最佳范围;FGR开度与二次风入射位置均对燃料的后燃现象影响显著,后燃严重时会导致选择性非催化还原反应(SNCR)脱硝效率降低,甚至失效。
烟气的温降与放热量关系兰州锅炉的排烟温降幅度不同,烟气的放热也不同;排烟的温降区不同放热也不相同。这是因为回收的烟气显热量的多少是由锅炉的排烟温降决定的,温降越大,烟气放出来的显热量就越多,反之,则较少。
方快天然气锅炉在各大行业均有应用,国字头办事机关、大型商场及集中住宅区,以及如达利、伊利、中石化、APEC会议(2014年)等大型企业及国际会议,都有方快锅炉的身影。不同的燃料燃烧后产生的烟气量和水蒸气量是不同的,燃料中“H”元素含量越高,烟气中水蒸气的份额越大,烟气的露点温度越高,可回收的汽化潜热越多,烟气余热回收装置安装的价值越大。由于生产车间对锅炉蒸汽需求原因,锅炉长期处于间断运行工况,启停频繁,且运行过程中长期低负荷运行,这样会导致锅炉未能达到最经济的运行状态,排烟温度可能会低于设计要求,导致锅炉内部的冷凝水不断地累积。为解决某130t/h循环流化床(CFB)锅炉氮氧化物(NOx)原始排放较高的问题,采取了分离器提效改造、增加烟气再循环(fluegasrecirculation,FGR)、提高二次风入射高度等低氮燃烧改造措施,并且进行了燃烧调整试验.试验结果表明,额定负荷下,氧含量维持3.3%~3.8%,NOx原始排放浓度由改造前300~350mg/Nm3降至245mg/Nm3;空预器前氧含量<3.3%或>3.8%时,脱硝氨水消耗量均呈上升趋势;氧含量<2.2%时,氨水消耗量达400kg/h,且反应器出口NOx质量浓度为110mg/Nm3;中心筒出口烟温随FGR开度的增大而升高,氨水消耗量先降低后升高;中心筒出口烟温随上层二次风门的关小逐渐降低,氨水消耗量先降低后升高.结果表明,对于反应器出口NOx排放,氧含量存在一个最佳范围;FGR开度与二次风入射位置均对燃料的后燃现象影响显著,后燃严重时会导致选择性非催化还原反应(SNCR)脱硝效率降低,甚至失效。
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