通过数值模拟研究,评估某300MW切圆燃烧锅炉燃烧改造后由无烟煤改烧高挥发分烟煤的燃烧以及NOx排放特性.通过锅炉改造前的现场实测数据与数值模拟数据对比,指出目前研究中采用的数值模型可以合理地预测锅炉的燃烧和NOx排放特性.模拟结果表明,在锅炉燃烧改性后,氮氧化物排放量可大大降低,由原来的994mg
通过数值模拟研究,评估某300MW切圆燃烧节能供暖锅炉生产厂家燃烧改造后由无烟煤改烧高挥发分烟煤的燃烧以及NOx排放特性.通过锅炉改造前的现场实测数据与数值模拟数据对比,指出目前研究中采用的数值模型可以合理地预测锅炉的燃烧和NOx排放特性.模拟结果表明,在锅炉燃烧改性后,氮氧化物排放量可大大降低,由原来的994mg/m3降至323mg/m3,减少约67.5%;并且煤粉的燃尽率有所提高。
本次会议以“创新开放,共铸辉煌”为主题,凸显出方快节能供暖锅炉生产厂家以创新开放为本,期盼与各地经销商伙伴们共同铸造方快的美好明天的未来发展目标。总裁卢海刚先生发表欢迎致辞,并带领大家回顾了方快集团自创办以来,一路披荆斩棘、乘风破浪,到如今在清洁锅炉市场上成为首屈一指的行业领先者的每一个值得纪念的瞬间。
GJ/h:吉焦/小时,是单位时间内所交换的热量。
针对1台1000MW四角切圆塔式燃煤节能供暖锅炉生产厂家,研究煤粉粒径和锅炉负荷对炉内水冷壁结焦和飞灰含碳量的影响.利用FLUENT软件平台,对炉内燃烧进行了三维稳态数值模拟,并对结焦程度和结焦原因进行了详细分析.结果表明:在选定的50%、75%、100%3种负荷下,水冷壁的结焦程度和飞灰含碳量均随煤粉颗粒粒径的增大而增加.在选定的25,40,60,80,100,120μm6种平均煤粉粒径下,水冷壁的结焦程度和飞灰含碳量均随锅炉负荷的降低而增加.针对锅炉低负荷下结焦严重和飞灰含碳量过高问题,应用广义回热技术,提高一次风、二次风温度,从而提高煤粉颗粒温度和燃烧效率,可以很大程度上解决该问题.该研究结果可为燃煤锅炉运行实践、设计以及改造提供依据。
(五)生产设备与工装1.半自动或自动气割机切割厚度应能满足A级节能供暖锅炉生产厂家产品生产的需要。2.弯管设备应能满足生产的需要。3.应有与产品相适应的焊接设备,包括自动埋弧焊机、气体保护焊机、手弧焊机等。4.应有与产品相适应的板材和管材焊接坡口加工设备。5.应有与产品相适应的集箱热处理设备。6.应有与产品相适应的钻孔设备。7.应有加工直径不小于2000毫米的立式车床。8.应有喷丸或喷砂设备。9.具有满足生产和试样加工需要的机加工设备。10.具有满足锅炉产品生产需要的工装设备。11.A级锅炉制造企业应具有四种以上的下列重大设备:(1)水压机或油压机的能力不低于2000吨。(2)具有热卷(压)100毫米厚钢板的加热炉。(3)具有卷板能力不小于100毫米厚的卷板机。(4)具有与不小于50兆瓦A级产品相适应的锅筒热处理设备。(5)具有与产品相适应的膜式水冷壁生产设备。(6)具有与产品相适应的成排弯管设备。(7)具有与产品相适应的蛇形管生产设备。(8)具有管组或管屏整体热处理炉。
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